giancarlo vaiarelli Posted February 3, 2017 Share Posted February 3, 2017 Bello! Spaziale! Bhè, per un simulatore di volo questo e altro! Se non sbaglio DEM è Italiano? Comunque no, non credo di prendere un Fanatec o altro, passare a questi OSW o DEM per quanto costino non sono poi cosi lontani dai listini di Fanatec o Thrustmaster Link to comment Share on other sites More sharing options...
bladerunner2308 Posted February 3, 2017 Share Posted February 3, 2017 Non lontani... Il fanatec costa la metà..... Il thrustmaster 1/3....Se lo dici tu.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted February 6, 2017 Share Posted February 6, 2017 (edited) se può interessare il discordo del clipping led ho trovato una soluzione che a me personalmente mi soddisfa... il led se viene collegato alla stm32 risulta debole e non si vede molto, così l'ho collegato ad una breadboard di prova e provveduto a creare uno sketch con arduino con uno stick di neopixel che poi ho inglobato in uno scatolotto che mi sono stampato... il risultato finale è quello del video, il colore verde è quando è a riposo gli altri lampeggianti è nel momento di clipping.... tutto configurabile a piacimento, dal colore all'intensità d'illuminazione agli effetti https://www.youtube.com/embed/6GZKDztbFWE Edited February 6, 2017 by Razer Link to comment Share on other sites More sharing options...
bladerunner2308 Posted February 15, 2017 Share Posted February 15, 2017 (edited) Ho visto che è uscito il nuovo granity da scaricare e ci sono anche dei nuovi driver. Avete gia aggiornato?Qual'e' la procedura esatta? Devo salvarmi qualche parametro? parlo dell'1104 https://granitedevices.com/wiki/IONI_firmware_releases Grazie anticipatamente Edited February 15, 2017 by bladerunner2308 Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcocale Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 Ho letto sul forum di AC di problemi con OSW il nuovo update (Vedi questo post e successivi) quando il parametro [FF_SKIP_STEPS] è settato a 0. Idealmente questo parametro dovrebbe essere lasciato a zero per i volanti di fascia alta che sono in grado di processare più velocemente le informazioni e dare quindi un FFB migliore (come sembra confermato da chi è riuscito a far andare temporaneamente un OSW con quel valore). Molto stranamente con gli OSW (in particolare SImucube/IONI, Argon sembrerebbe di no) si è costretti a risettarlo di nuovo ad 1 per evitare il probelma della CPU Occupancy e conseguente inguidabilità e irregolarità del FFB. Siccome io non potrò provare il PC per un bel po' di tempo, ma sono ansioso di sapere come stanno le cose, c'è qaulcuno che può dire se ha riscontrato il problema o eventualmente come ha risolto? Io intanto seguo anche le discussioni sul forum di AC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 Io ho il simucube di Tomo e non ho problemi. Ho messo il gyro a 1 e il damping a 0.2 come consigliato in quel post e mi trovo alla grande, ffb piu' definito di prima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razer Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 io sono rimasto un pò indietro con i firmware... ma funzionano bene anche con il "vecchio" ionicube? stavo pensando... conviene passare dal mio ionicube al simucube considerando che uso il mige piccolo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcocale Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 2 hours ago, biancazzurro said: Io ho il simucube di Tomo e non ho problemi. Ho messo il gyro a 1 e il damping a 0.2 come consigliato in quel post e mi trovo alla grande, ffb piu' definito di prima. Ma cosa hai come [FF_SKIP_STEPS] , 0 o 1? Io purtroppo come dicevo per un bel po' non potrò provare, ma appena porto a casa la postazione voglio essere pronto a sistemare tutto al primo colpo.... :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 lasciato default quindi 0 senza problemi Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcocale Posted February 16, 2017 Share Posted February 16, 2017 (edited) Bene, allora probabilmente allora i probelmi che ah qualcuno dipendono da latro e non direttamente dall'OSW. Puoi confermarmi? Tu hai il kit di Tomo, Simucube e Small Mige con encoder 10k ppr/40k cpr? Comunque sarebbe bello che AC avesse più attenzione ai DD, al momento mi risulta che non ne abbiano neanche uno di sviluppo e suppongo quindi facciano riferimento solo ai beta tester. Edited February 16, 2017 by marcocale Link to comment Share on other sites More sharing options...
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