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[Open Sim Wheel] Progetto Force Feedback Volante Homemade


Torque

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Bello! Spaziale! Bhè, per un simulatore di volo questo e altro!

Se non sbaglio DEM è Italiano? Comunque no, non credo di prendere un Fanatec o altro,  passare a questi OSW o DEM per quanto costino non sono poi cosi lontani dai listini di Fanatec o Thrustmaster 

 

 
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se può interessare il discordo del clipping led ho trovato una soluzione che a me personalmente mi soddisfa...

il led se viene collegato alla stm32 risulta debole e non si vede molto, così l'ho collegato ad una breadboard di prova e provveduto a creare uno sketch con arduino con uno stick di neopixel che poi ho inglobato in uno scatolotto che mi sono stampato... il risultato finale è quello del video, il colore verde è quando è a riposo gli altri lampeggianti è nel momento di clipping.... tutto configurabile a piacimento, dal colore all'intensità d'illuminazione agli effetti

https://www.youtube.com/embed/6GZKDztbFWE

 

Edited by Razer
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  • 2 weeks later...

Ho letto sul forum di AC di problemi con OSW il nuovo update (Vedi questo post e successivi) quando il parametro [FF_SKIP_STEPS] è settato a 0.

Idealmente questo parametro dovrebbe essere lasciato a zero per i volanti di fascia alta che sono in grado di processare più velocemente le informazioni e dare quindi un FFB migliore (come sembra confermato da chi è riuscito a far andare temporaneamente un OSW con quel valore).

Molto stranamente con gli OSW (in particolare SImucube/IONI, Argon sembrerebbe di no) si è costretti a risettarlo di nuovo ad 1 per evitare il probelma della CPU Occupancy e conseguente inguidabilità e irregolarità del FFB.

Siccome io non potrò provare il PC per un bel po' di tempo, ma sono ansioso di sapere come stanno le cose, c'è qaulcuno che può dire se ha riscontrato il problema o eventualmente come ha risolto?

Io intanto seguo anche le discussioni sul forum di AC.

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Io ho il simucube di Tomo e non ho problemi. Ho messo il gyro a 1 e il damping a 0.2 come consigliato in quel post e mi trovo alla grande, ffb piu' definito di prima.

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io sono rimasto un pò indietro con i firmware... ma funzionano bene anche con il "vecchio" ionicube?

stavo pensando... conviene passare dal mio ionicube al simucube considerando che uso il mige piccolo?

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2 hours ago, biancazzurro said:

Io ho il simucube di Tomo e non ho problemi. Ho messo il gyro a 1 e il damping a 0.2 come consigliato in quel post e mi trovo alla grande, ffb piu' definito di prima.

Ma cosa hai come [FF_SKIP_STEPS] , 0 o 1?

Io purtroppo come dicevo per un bel po' non potrò provare, ma appena porto a casa la postazione voglio essere pronto a sistemare tutto al primo colpo.... :)

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Bene, allora probabilmente allora i probelmi che ah qualcuno dipendono da latro e non direttamente dall'OSW.

Puoi confermarmi? Tu hai il kit di Tomo, Simucube e Small Mige con encoder 10k ppr/40k cpr?

Comunque sarebbe bello che AC avesse più attenzione ai DD, al momento mi risulta che non ne abbiano neanche uno di sviluppo e suppongo quindi facciano riferimento solo ai beta tester.

Edited by marcocale
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